伺服進給系統常見故障典型案例分析
(1)一臺配套FANUC 7M系統的加工中心,進給加工過程中,發現Y軸有振動現象。
為了判定故障原因,將機床操作方式置于手動方式,用手搖脈沖發生器控制Y軸進給,發現Y軸仍有振動現象。在此方式下,通過較長時間的移動后,Y軸速度單元上OVC報警。證明Y軸伺服驅動器發生了過電流報警,根據以上現象,分析可能的原因如下:
①電動機負載過重;②機械傳動系統不良;③位置環增益過高;④伺服電動機不良,等等。
維修時通過互換法,確認故障原因出在直流伺服電動機上。換刀裝置有呆板手互換和無呆板手互換兩種情勢,用來在主軸和刀庫之間實現刀具互換,呆板手換刀布局速度快,無呆板手換刀布局簡略,代價低廉,但換刀時間。卸下Y軸電動機,經檢查發現2個電刷中有1個的彈簧己經燒斷,造成了電樞電流不平衡,使電動機輸出轉矩不平衡。另外,發現電動機的軸承亦有損壞,故而引起-軸的振動與過電流。更換電動機軸承與電刷后,機床恢復正常。
檢查系統的參數設定、伺服驅動器的增益、積分時間電位器調節等均在合適的范圍,且與故障前的調整完全一致,因此可以初步判斷,軸的振蕩與參數的設定與調節無關。一臺加工中心是1958年由美國卡尼-特雷克公司首先研制成功的。為了進一步驗證,維修時在記錄了原調整值的前提下,將以上參數進行了重新調節與試驗,發現故障依然存在,證明了判斷的正確性。
維修時通過互換法,確認故障原因出在直流伺服電動機上。卸下Y軸電動機,經檢查發現2個電刷中有1個的彈簧己經燒斷,造成了電樞電流不平衡,使電動機輸出轉矩不平衡。另外,發現電動機的軸承亦有損壞,故而引起-軸的振動與過電流。
制造業是一個國家或地區經濟發展的重要支柱,其發展水平標志著該國家或地區的經濟實力、技術水平、生活水平、生活水準和實力。如果竄動發生在正、反向運動的瞬間,則一般是由于進給傳動鏈的反向間隙或者伺服系統增益過大引起。國際市場的競爭歸根到底是各國制造生產能力的競爭。當前世界已進入知識經濟時代,知識經濟與以往經濟形態的不同在于對知識,特別是對知識的創新與利用的直接依賴。在知識經濟時代,知識對經濟增長的直接貢獻率超過了其它生產要素(如人力、物力、和財力等)貢獻的總和,成為的生產要素。因此,當前提高制造生產的決定因素不再是勞動力和資本的密集積累,而是各項新技術的迅速發展及其在制造領域中的廣泛滲透、應用和衍生,它促進了制造技術的蓬勃發展,改變了現代企業的產品結構、生產方式、生產工藝和生產組織結構。